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第524章 量产适配难题与 “设备参数” 攻坚

作者:猫挨抡本书字数:K更新时间:
    暮春的阳光愈发浓烈,透过林记传统糕团创新孵化基地量产车间的玻璃窗,洒在锃亮的全自动生产线上,折射出冰冷而规整的光。车间内,原本闲置的智能成型设备、烘烤流水线、冷却输送带整齐排列,空气中还残留着新设备调试时的金属气息,与研发区飘来的糕体醇香交织在一起,勾勒出一幅“传统工艺与现代量产碰撞”的画面——经过近一个月的潜心研发,年轻传承人们终于攻克了咸蛋黄流心馅与豆沙馅粽子糕的配方、工艺难关,顺利完成了小试阶段的所有测试,正满怀期待地准备进入量产环节,向着“端午前3周启动预售”的目标,全力冲刺。


    小试的成功,像一束光,彻底驱散了艾草青团失败的阴霾,也让整个年轻传承人团队,充满了信心与干劲。王宇站在量产车间的中央,看着眼前崭新的全自动生产设备,脸上露出了久违的舒展笑容——这段时间,他带领团队,熬过了无数个深夜,反复调试咸蛋黄流心馅的配比,从最初的油脂与蛋黄1:1,到1:2,再到最终确定的1:2.5,历经数十次失败,终于实现了“烘烤后不凝固、冷却后不流心”的理想状态,咬下一口,细腻的流心缓缓化开,咸香的蛋黄风味与软糯的糕体完美融合,既不会因烘烤而失去流心质感,也不会因冷却而出现流心渗漏的问题;小林负责的豆沙馅粽子糕,也在反复优化后,达到了“软糯不粘牙”的标准,加入5%陈皮碎的豆沙馅,清香回甘,既保留了林记非遗配方的传统风味,又融入了年轻客群喜爱的清爽口感,经过小范围测试,无论是中老年消费者,还是部分喜欢清爽口味的年轻人,都给予了极高的评价。


    张悦早已完成了线上线下销售渠道的对接,确定了预售时间与销量目标,各大线下超市、社区门店,以及线上主流电商平台,都已经做好了上架准备,只等量产顺利推进,第一批端午粽子糕,就能如期送达消费者手中;赵磊则优化了供应链,与咸蛋黄、有机豆沙、糯米等核心原料供应商,签订了量产供货协议,确保原料能够按需供应,不会出现短缺问题;李然则反复检查了量产线的每一台设备,对照设备说明书,熟悉了全自动成型设备、烘烤设备、冷却设备的基本操作流程,做好了量产前的设备调试准备,所有人都摩拳擦掌,期待着通过量产,将这段时间的努力,转化为实实在在的成果,打一场漂亮的翻身仗。


    “各位,经过大家的共同努力,我们的端午粽子糕,已经顺利完成小试,咸蛋黄流心馅和豆沙馅的口感、品质,都达到了预期标准。”4月的最后一天,王宇召集整个年轻传承人团队,站在量产车间的全自动成型设备前,语气坚定而兴奋地说道,“今天,我们正式启动量产调试,只要设备适配顺利,生产效率达标,我们就能按时进入预售环节,实现日均5000盒的产能目标,弥补艾草青团失败的损失,让更多人,尝到我们年轻传承人的创新糕团!”


    “好!”团队成员们齐声回应,语气中,充满了期待与斗志。小林的脸上,露出了激动的笑容,这段时间,他从一个只能做基础辅助工作的学徒,成长为能够独立负责辅助品研发的核心成员,看着自己参与研发的豆沙馅粽子糕,即将进入量产,心里充满了成就感;李然则握紧了拳头,她负责设备调试与工艺把控,深知量产环节的重要性,暗下决心,一定要做好设备调试工作,确保量产顺利推进;张悦和赵磊,也眼神坚定,做好了随时应对突发问题的准备,全力保障量产环节的每一个步骤,都能够顺畅推进。


    随着王宇一声令下,量产调试正式开始。李然按照设备说明书,启动了全自动成型设备,将提前准备好的面团、馅料,放入设备的进料口,设置好输送带速度为1m/s,上模压力、下模压力均按照设备默认参数设置,开启了第一批量产样品的制作。车间内,设备嗡嗡作响,全自动成型设备快速运转,面团经过进料、压模、成型等一系列步骤,一个个小巧精致的粽子糕,从设备中缓缓送出,被输送带到烘烤设备中。


    然而,这份期待与兴奋,并没有持续太久,仅仅过了半个小时,新的问题,就突然爆发,给了满怀信心的年轻传承人们,沉重的一击。


    负责检查成型后糕体品质的小林,首先发现了异常。他站在成型设备的出料口,仔细检查着每一个刚成型的粽子糕,脸上的笑容,渐渐消失,取而代之的,是凝重与焦虑。“王哥,不对劲,你快来看!”小林的声音,带着一丝慌乱,连忙朝着王宇喊道。


    王宇听到小林的喊声,心里咯噔一下,连忙快步走了过去,张悦、赵磊、李然,也纷纷围了过来,看向小林手中的粽子糕。眼前的一幕,让所有人都脸色大变——原本在小试阶段,用小型手动模具制作的粽子糕,造型完整、边角圆润,造型完整度高达90%,流心也不会出现外漏的情况,可切换到全自动成型设备后,制作出的粽子糕,却出现了严重的品质问题:大部分糕体的边角,都出现了开裂的情况,有的甚至开裂严重,露出了里面的馅料;还有一部分咸蛋黄流心馅的粽子糕,出现了流心外漏的问题,金黄的流心,从糕体的裂缝中渗出,沾满了输送带,不仅影响了糕体的美观,还导致后续的烘烤环节,出现了粘连的情况。


    小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!“怎么会这样?”李然的脸上,露出了难以置信的神情,她连忙停止了设备运转,语气慌乱地说道,“我都是按照设备说明书操作的,参数也是按照默认设置的,怎么会出现这么严重的问题?小试的时候,明明好好的啊!”


    王宇拿起一块开裂、流心外漏的粽子糕,仔细观察着,眉头紧紧皱起,脸色凝重得可怕。他反复翻看了多块样品,发现几乎每一块糕体,都存在不同程度的边角开裂、流心外漏问题,很少有造型完整、没有瑕疵的样品。“赶紧统计一下,现在的造型完整度,还有流心泄漏率,到底是多少。”王宇的语气,平静中带着一丝压抑的怒火,他知道,现在不是慌乱、抱怨的时候,必须尽快统计数据,找到问题的根源。


    团队成员们,立即行动起来,统计成型后的糕体品质数据。经过半个小时的统计,数据结果出来了,让所有人都陷入了绝望——造型完整度,从一数的90%,骤降至60%;流心泄漏率,高达28%;而次品率,更是飙升至35%,也就是说,每生产100块粽子糕,就有35块是不合格的次品,无法进入后续的烘烤、包装环节,只能报废。


    “这怎么可能……”张悦看着统计出来的数据,语气颤抖地说道,“我们已经做好了所有的准备,小试也非常顺利,怎么一到量产,就出现了这么严重的问题?如果按照这个次品率,我们根本无法实现预期的销量,反而会浪费大量的原料,造成更大的损失。”


    赵磊的脸色,也异常凝重,他负责原料供应与损耗统计,看着眼前大量的次品,心里充满了焦急:“王哥,这样下去不行,原料损耗太大了,按照现在的次品率,每小时就要浪费近10kg的面粉、5kg的馅料,长期下去,我们根本承受不起。而且,现在的生产效率,也根本不达标。”


    赵磊的话,让所有人都陷入了沉思。是啊,除了品质问题,生产效率,也成为了一个无法回避的难题。目前,设备输送带速度设为1m/s时,每小时可生产300盒粽子糕,看似能够满足产能需求,但由于次品率高达35%,实际合格产量,每小时只有195盒,远远达不到“日均5000盒”的产能目标;如果降低输送带速度,减少设备的运转负荷,或许能够降低次品率,提升糕体的完整度,但这样一来,生产效率会大幅下降,根本无法满足产能需求,一旦错过端午消费旺季,所有的努力,都将付诸东流。


    一时间,量产车间内,陷入了一片死寂,原本热闹、忙碌的氛围,瞬间变得沉重、压抑。设备嗡嗡作响的声音,仿佛也变得格外刺耳,每一个团队成员的脸上,都带着焦虑、沮丧与迷茫。他们好不容易,攻克了小试阶段的所有难题,摆脱了艾草青团失败的阴影,可就在即将进入量产、实现目标的时候,却遭遇了这样突如其来的打击,所有人的心里,都充满了不甘,却又无可奈何。


    李然低着头,眼眶泛红,嘴里反复念叨着:“都是我的错,都是我的错……如果我能够提前熟悉设备参数,提前做好调试,就不会出现这样的问题了。”她一直负责设备调试与工艺把控,在她看来,量产环节出现的设备适配失败、品质不达标问题,都是她的责任,是她没有做好充分的准备,没有把控好工艺细节,才导致团队陷入了这样的困境。


    “李然,你别自责,这不是你的错。”王宇看着自责的李然,缓缓开口,语气平静了许多,“我们所有人,都没有量产的经验,小试的时候,用的是小型手动模具,和全自动成型设备,有很大的区别,出现设备适配问题,是意料之外,也是情理之中的事情。现在,自责、抱怨,都没有任何用处,我们必须尽快冷静下来,找到问题的根源,制定解决方案,全力攻坚,解决量产适配与生产效率的难题。”


    王宇的话,像一剂强心针,让沮丧的团队成员们,渐渐冷静了下来。他们知道,王宇说得对,现在,不是自责、抱怨的时候,困难已经出现,他们只能勇敢面对,齐心协力,找到解决问题的方法,才能摆脱困境,确保量产顺利推进,才能不辜负这段时间的努力与付出。


    “王哥,你说得对,我们不能放弃!”小林抬起头,眼神坚定地说道,“小试的时候,我们遇到了那么多的困难,都一一攻克了,这一次,我们也一定可以!”


    “对,我们不能放弃!”张悦也缓缓开口,语气坚定地说道,“销量渠道已经对接好,预售时间也已经确定,我们没有退路,只能全力以赴,攻克这些难题,确保量产顺利推进。”


    赵磊和李然,也纷纷点头,脸上的沮丧与迷茫,渐渐被坚定取代。李然擦干眼角的泪水,语气坚定地说道:“王哥,对不起,我不该自责、不该慌乱,接下来,我一定会全力以赴,做好设备参数调试工作,找到问题的根源,解决品质与效率的难题,不拖团队的后腿。”


    本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!看着重新振作起来的团队成员们,王宇的心里,充满了欣慰与坚定。他知道,只要团队齐心协力、目标一致,就没有克服不了的困难。“非常好,这才是我们年轻传承人的样子!”王宇语气坚定地说道,“现在,我们分工合作,先找到问题的根源。李然,你负责排查设备参数,重点检查上模压力、下模压力、输送带速度等参数,看看是不是参数不匹配,导致了糕体开裂、流心外漏;赵磊,你负责统计原料损耗、次品率的详细数据,对比小试与量产的差异,看看有没有其他因素,影响了糕体的品质;张悦,你负责联系陈曦老师,向她请教设备适配的相关问题,陈曦老师团队,有丰富的量产经验,或许能够给我们提供帮助;小林,你负责协助李然,做好设备调试的辅助工作,记录每一次调试的数据,确保调试工作,能够有序推进。”


    “好的,王哥!”团队成员们,齐声回应,立即行动起来,各司其职,全力排查问题根源,为后续的攻坚,做好准备。


    李然立即投入到设备参数排查工作中,她反复对照设备说明书,逐一检查设备的各项参数,反复调试上模压力、下模压力的数值,每调试一次,就制作一批样品,记录糕体的完整度、流心泄漏率数据。她发现,当调整上模压力、下模压力的数值时,糕体的完整度、流心泄漏率,会发生明显的变化——上模压力过高,会导致糕体边缘被过度挤压,出现开裂的情况;上模压力过低,又无法将面团压实,导致糕体造型不完整,流心容易外漏;下模压力的变化,也会对糕体的造型、流心稳定性,产生很大的影响。


    与此同时,赵磊也完成了原料损耗、次品率的详细统计,他发现,量产环节的原料损耗,比小试阶段,高出了近10%,主要原因,是糕体开裂、流心外漏,导致大量原料报废;同时,他还发现,量产时,面团的醒发时间,比小试阶段,延长了15分钟,这或许,也是导致糕体口感、造型出现问题的原因之一。


    张悦也顺利联系上了陈曦。陈曦得知年轻传承人们,在量产环节遇到了设备适配、品质不达标、生产效率不足的难题后,非常重视,立即表示,会带领自己的团队,赶到孵化基地,协助年轻传承人们,开展攻坚工作。“张悦,你们别着急,设备适配与量产工艺优化,是很多传统食品创新过程中,都会遇到的问题,尤其是从手动小试,切换到全自动量产,很容易出现参数不匹配、品质不稳定的情况。”陈曦在电话中,语气温和地说道,“我们团队,有丰富的量产工艺优化经验,也有专业的技术人员,我们现在,就出发赶往你们的孵化基地,协助你们,设计解决方案,攻克这些难题。”


    不到两个小时,陈曦就带领着自己的团队,赶到了林记传统糕团创新孵化基地的量产车间。陈曦是林默的合作伙伴,也是食品工艺研发领域的专家,拥有丰富的量产经验,之前,年轻传承人们,在研发低糖艾草青团、桂花糕的时候,陈曦就曾给予过他们很多帮助,这一次,得知他们遇到了量产难题,陈曦毫不犹豫,就带领团队,赶来支援。


    “陈老师,您可来了!”看到陈曦,王宇连忙迎了上去,语气中,充满了期待与感激,“我们现在,遇到了大麻烦,量产时,全自动成型设备适配失败,糕体出现边角开裂、流心外漏的问题,完整度骤降,次品率很高,而且生产效率,也达不到产能需求,我们实在是没有办法了,只能向您请教。”


    陈曦笑着拍了拍王宇的肩膀,语气温和地说道:“王宇,别着急,我已经听张悦说了具体的情况,这是量产过程中,很常见的问题,我们先去看看设备,看看具体的样品,再结合数据,找到问题的根源,制定解决方案。”


    随后,王宇带领陈曦团队,查看了全自动成型设备,详细介绍了设备的操作流程、参数设置,以及量产调试过程中,出现的具体问题;小林则将开裂、流心外漏的糕体样品,递给陈曦团队,详细汇报了小试与量产的品质差异、数据对比;李然则将自己排查设备参数时,记录的相关数据,交给了陈曦团队,协助他们,更好地分析问题根源。


    陈曦团队的技术人员,仔细检查了设备,查看了糕体样品,分析了相关数据,经过一个多小时的讨论,终于找到了问题的根源:一是全自动成型设备的“上模压力、下模压力参数不匹配”,小试时用手动模具,压力可以手动控制,能够根据面团的软硬程度,灵活调整,而全自动成型设备,默认的压力参数,与粽子糕的面团硬度、馅料特性,不匹配,导致糕体被过度挤压,出现边角开裂、流心外漏的情况;二是模具温度为常温,面团在成型过程中,容易粘模,导致糕体造型变形,进一步降低了造型完整度;三是输送带速度与设备压力参数,没有协同匹配,速度过快,设备压力调整不及时,导致糕体在成型过程中,无法充分压实,同时,转运过程中,糕体之间的碰撞,也会导致边角破损,增加次品率。


    这章没有结束,请点击下一页继续阅读!“找到了问题的根源,接下来,我们就制定数据化的解决方案,深度攻坚,逐一解决这些问题。”陈曦语气坚定地说道,“量产不同于小试,不能凭经验、凭感觉调试,必须依靠科学的实验方法,通过数据对比,找到最优的设备参数,同时,优化量产流程,确保品质与效率,能够同时达标。”


    结合陈曦团队的专业建议,以及年轻传承人们排查出的问题根源,双方团队,经过反复讨论、推敲,最终制定了一套详细的“数据化深度攻坚方案”,重点围绕“成型设备参数调试”与“量产前试产验证”两大核心,逐一解决量产适配与生产效率的难题,确保量产顺利推进。


    方案的第一部分,是成型设备参数调试,核心是采用“正交实验设计”,通过科学的实验,找到最优的设备参数,解决糕体开裂、流心外漏、造型不完整的问题。


    正交实验设计,是一种科学、高效的实验方法,能够在众多的变量中,通过合理的实验设计,用最少的实验次数,找到最优的参数组合,避免盲目调试,节省时间与原料成本。陈曦团队,协助年轻传承人们,设计了“三因素三水平”的正交实验,明确了实验的变量、水平、测试指标,确保实验结果,能够精准、可靠。


    实验的三个变量,分别是“上模压力”“下模压力”“保压时间”——这三个变量,是影响糕体成型品质的核心因素,也是导致之前设备适配失败的主要原因。每个变量,设置三个水平,具体如下:上模压力(0.3MPa、0.35MPa、0.4MPa)、下模压力(0.2MPa、0.25MPa、0.3MPa)、保压时间(2s、3s、4s)。按照正交实验的设计原理,共需要进行27组测试,每组测试,制作50个样品,详细记录“造型完整度、流心泄漏率”两项核心数据,同时,观察设备的运行状态,记录模具磨损、设备噪音等相关信息,确保参数优化后,设备能够稳定运行,不会出现额外的问题。


    实验方案确定后,成型设备参数调试工作,正式启动。年轻传承人们,在陈曦团队的指导下,分工合作,全力以赴,投入到紧张的实验中。李然负责设备参数的调整与操作,每一组实验,都严格按照设定的参数,精准调整上模压力、下模压力、保压时间,确保实验条件的一致性;小林负责样品的制作与收集,每制作一批样品,都整齐摆放,做好标记,避免混淆;张悦负责数据的记录与统计,详细记录每组实验的参数、造型完整度、流心泄漏率,同时,对比不同参数组合下,样品的品质差异;赵磊负责原料的供应与损耗统计,确保实验过程中,原料能够按需供应,同时,尽量减少原料损耗;王宇则统筹整个实验过程,协调双方团队的配合,及时解决实验过程中,出现的突发问题;陈曦团队的技术人员,全程指导,确保实验操作,规范、标准,实验数据,精准、可靠。


    实验的过程,异常繁琐、辛苦。27组测试,每组测试,都需要反复调整设备参数、制作样品、记录数据,而且,每组样品,都需要等待成型、冷却后,才能统计造型完整度、流心泄漏率,一个组的测试,往往需要花费近一个小时的时间。为了尽快完成实验,找到最优的设备参数,年轻传承人们,放弃了休息时间,每天加班至深夜,陈曦团队的技术人员,也一直陪伴在他们身边,全程指导,不离不弃。


    车间内的灯光,每天都亮到深夜,设备嗡嗡作响的声音,伴随着团队成员们忙碌的身影,构成了一幅温暖而坚定的画面。李然专注地调整着设备参数,眼神坚定,不放过任何一个细节;小林认真地收集着样品,仔细检查着每一个糕体的品质,确保数据记录的准确性;张悦坐在桌子前,认真地统计着每一组数据,制作数据表格,通过数据对比,寻找参数之间的规律;赵磊则来回穿梭,及时补充原料,清理设备,确保实验能够顺畅推进;王宇则时不时地查看大家的工作进度,为大家准备热水、点心,缓解大家的疲劳,鼓励大家,坚持下去。


    在实验过程中,李然,也实现了自身的成长与突破。在此之前,她只会按照设备说明书,操作设备,调整参数,从来没有接触过正交实验,也不懂得如何通过实验数据,推导参数之间的逻辑关系。而在这次的参数调试过程中,在陈曦团队技术人员的指导下,她认真学习正交实验的原理与方法,仔细观察每一组参数调整后,糕体品质的变化,认真分析实验数据,渐渐掌握了参数调试的技巧,也学会了通过数据,推导参数之间的逻辑关系。


    有一次,在进行上模压力为0.4MPa、下模压力为0.3MPa、保压时间为4s的测试时,李然发现,制作出的糕体,边角开裂的情况,非常严重,造型完整度,只有55%,流心泄漏率,也高达18%。她没有简单地记录数据、更换参数,而是认真分析了出现这种情况的原因,通过对比之前的实验数据,她发现,当“上模压力超过0.4MPa时,糕体边缘会因过度挤压开裂”,而且,压力过高,还会导致模具磨损,影响设备的使用寿命。


    这章没有结束,请点击下一页继续阅读!发现这一规律后,李然立即将这一情况,汇报给了王宇和陈曦,同时,主动标注了“上模压力的阈值为0.4MPa”,建议后续的参数调试,尽量避免上模压力超过这一阈值。除此之外,她还结合自己的实验经验,以及分析出的参数逻辑,主动更新了《设备操作手册》,详细记录了不同面团硬度、不同馅料对应的设备参数范围,以及参数调整的技巧,为后续的量产操作,提供了坚实的支撑,也渐渐成长为团队的“设备参数专家”。


    经过三天三夜的连续奋战,27组正交实验,终于全部完成。团队成员们,虽然疲惫不堪,但脸上,都带着欣慰的笑容——他们知道,所有的辛苦与付出,都不会白费,实验数据,一定会给他们带来惊喜。


    接下来,就是实验数据的分析与最优参数的确定。张悦带领小林,加班加点,对27组实验的“造型完整度、流心泄漏率”数据,进行了详细的整理、对比与分析,制作了详细的数据对比表格,清晰地呈现出不同参数组合下,糕体品质的差异。陈曦团队的技术人员,也协助他们,运用专业的数据分析方法,对数据进行了深度分析,寻找最优的参数组合。


    经过反复的数据分析与对比,最终,他们找到了最优的设备参数组合:当“上模压力为0.35MPa、下模压力为0.25MPa、保压时间为3s”时,糕体的造型完整度,达到了88%,流心泄漏率,仅为2%,而且,设备运行稳定,不会因压力过高,导致模具磨损,也不会因压力过低,导致糕体造型不完整。


    “太好了!我们终于找到最优参数了!”看着数据分析结果,小林兴奋地喊道,所有人的脸上,都露出了欣慰的笑容,三天三夜的辛苦与疲惫,在这一刻,都化为了满满的成就感。


    然而,他们并没有就此停下脚步。在确定最优压力参数与保压时间后,陈曦团队的技术人员,又提出了一个优化建议:调整“模具温度”,从常温升至35℃。之前,模具温度为常温,面团在成型过程中,容易粘模,导致糕体造型变形,进一步降低了造型完整度,而将模具温度,调整至35℃,能够有效解决“面团粘模”的问题,同时,还能让面团在成型过程中,更好地贴合模具,进一步提升糕体的造型完整度与光滑度。


    年轻传承人们,立即按照陈曦团队的建议,调整了模具温度,将模具温度,从常温升至35℃,同时,采用最优的压力参数与保压时间,进行了验证测试。测试结果显示,调整模具温度后,糕体的造型完整度,进一步提升至90%,流心泄漏率,维持在2%,完全达到了量产的品质标准,而且,糕体的造型,更加圆润、光滑,没有出现粘模、变形的情况,设备运行,也更加稳定。


    成型设备参数调试,取得了圆满成功,解决了糕体开裂、流心外漏、造型不完整的核心难题。但这,仅仅是量产攻坚的第一步,要确保量产顺利推进,还需要解决生产效率与品质协同达标 的问题,还需要通过量产前的试产验证,优化量产流程,制定质量检测标准,确保量产过程中,每一个环节,都能够规范、标准,每一批产品的品质,都能够稳定达标。


    方案的第二部分,是量产前试产验证,核心是通过小批量模拟生产,复刻量产流程,优化生产效率,制定质量检测标准,确保量产过程中,品质与效率,能够同时达标,确保能够满足“日均5000盒”的产能需求。


    试产验证的第一步,是组织“500份试产”,完全复刻量产流程,从“原料搅拌、面团醒发、成型、烘烤、冷却”全环节,按照量产的标准,规范操作,同时,详细记录“每小时产能、次品率、原料损耗”等核心数据,排查量产流程中,可能出现的其他问题,优化生产效率,确保产能与品质,能够同时达标。


    试产工作,正式启动。年轻传承人们,按照量产流程,各司其职,全力以赴,投入到试产工作中。赵磊负责原料的搅拌与调配,严格按照配方比例,调配原料,控制面团的硬度与湿度,确保原料的品质,符合量产标准;李然负责设备的操作与参数控制,严格按照最优的设备参数,调整上模压力、下模压力、保压时间、模具温度,同时,调整输送带速度,测试不同输送带速度下,生产效率与次品率的变化,寻找最优的输送带速度;小林负责成型后的糕体品质检查,及时剔除次品,记录次品的类型与数量,协助张悦,统计次品率;张悦负责试产数据的全程记录与统计,详细记录每一个环节的操作时间、每小时的产能、次品率、原料损耗等数据,对比不同输送带速度下,各项数据的差异;王宇则统筹整个试产过程,协调各个环节的配合,及时解决试产过程中,出现的突发问题,确保试产工作,能够顺畅推进。


    试产过程中,新的问题,又悄然出现——当输送带速度,依旧设为1m/s时,虽然设备参数已经优化,糕体的成型品质,得到了大幅提升,但由于输送带速度过快,糕体在成型后,转运过程中,会因相互碰撞,导致边角破损,次品率,虽然从之前的35%,降至12%,但依旧偏高,而且,设备的运行负荷,也较大,长时间运行,容易出现故障;如果降低输送带速度,虽然能够减少糕体之间的碰撞,降低次品率,但生产效率,会大幅下降,无法满足产能需求。


    小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!“这个问题,必须尽快解决,否则,无法实现品质与效率的协同达标。”王宇语气坚定地说道,“我们再反复测试,调整输送带速度,找到‘速度、品质、效率’三者的平衡点,确保既能降低次品率,又能满足产能需求。”


    随后,李然在陈曦团队的指导下,反复调整输送带速度,分别测试了0.7m/s、0.8m/s、0.9m/s三种速度,详细记录每一种速度下,每小时的产能、次品率、设备运行状态等数据,通过数据对比,寻找最优的输送带速度。


    经过反复的测试与数据对比,最终,他们找到了最优的输送带速度——0.8m/s。当输送带速度,调整至0.8m/s时,设备运行稳定,每小时可生产250盒粽子糕,虽然比1m/s时的产量,有所下降,但次品率,从12%,降至8%,而且,原料损耗,也减少了近5%;同时,按照每天生产20小时计算,日均产能,可达5000盒,刚好满足“日均5000盒”的产能需求,实现了“品质、效率、产能”三者的协同达标。


    在试产过程中,赵磊,也实现了自身的成长与突破,为团队,节省了大量的原料成本。赵磊负责试产过程中的“原料损耗统计”,他每天都会详细记录原料的用量、损耗情况,通过对比“小试与量产的面粉用量”,他发现,量产时,面团的醒发时间,比小试阶段,延长了15分钟,从45分钟,延长至60分钟,而醒发时间过长,会导致面团中的水分流失,面团变得过于干燥,成型过程中,容易开裂,同时,也会导致原料损耗增加——每100盒粽子糕,就会多消耗2kg的面粉。


    发现这一问题后,赵磊没有立即调整醒发时间,而是反复测试,对比不同醒发时间下,面团的口感、成型品质,以及原料损耗情况。经过多次测试,他发现,将面团的醒发时间,从60分钟,缩短至45分钟,既能保证面团的口感,不会过于干燥,也能避免水分流失,减少原料损耗,同时,还能缩短生产周期,提升生产效率,不会对糕体的成型品质,产生任何负面影响。


    赵磊立即将自己的发现,以及测试数据,汇报给了王宇和陈曦,提出了“将醒发时间从60分钟缩短至45分钟”的建议。王宇和陈曦,经过认真分析与验证,一致认可了赵磊的建议,立即调整了面团的醒发时间。调整后,原料损耗,减少了近10%,按照日均5000盒的产能计算,每天,可节省近100kg的面粉,为团队,节省了大量的原料成本,也进一步优化了量产流程,提升了生产效率。


    试产工作,持续了两天,500份试产样品,全部制作完成。经过详细的统计,试产数据,全部达到了预期标准:糕体造型完整度,稳定在90%以上,流心泄漏率,维持在2%以下,次品率,控制在8%以下,日均产能,可达5000盒,原料损耗,控制在合理范围之内,量产流程,顺畅、规范,没有出现任何突发问题,试产工作,取得了圆满成功。


    试产成功后,方案的第二步,就是制定《端午粽子糕量产质量标准》,明确量产过程中的质量检测指标、检测流程,确保每一批产品的品质,都能够稳定达标,避免出现品质波动的情况。


    结合试产数据,以及小试阶段的品质标准,年轻传承人们,在陈曦团队的协助下,制定了详细的《端午粽子糕量产质量标准》,明确了各项质量检测指标,具体如下:造型完整度≥85%、流心填充量±5g、口感评分≥8分、水分含量≤25%、菌落总数≤100cfu/g,同时,明确了外观、口感、卫生等方面的具体要求,确保每一批产品,都能够达到统一的品质标准。


    除此之外,质量标准中,还明确了检测流程与责任分工:每小时,随机抽取10份样品,进行质量检测,由小林负责具体的检测工作,详细记录检测数据,填写检测报告;张悦负责检测数据的审核与分析,若发现某一批产品,不符合质量标准,立即停机,调整设备参数、优化生产流程,直至产品品质,达到标准后,再恢复生产;王宇负责质量标准的监督与执行,确保每一个环节,都严格按照质量标准,规范操作,坚决杜绝不合格产品,流入市场。


    在整个量产攻坚的过程中,团队成员们,每天都加班至深夜,疲惫不堪,但他们,从来没有放弃过,始终齐心协力、互相支持、互相鼓励,团队的凝聚力,进一步增强。王宇,作为团队负责人,始终陪伴在大家身边,不仅统筹各项工作的进度,解决突发问题,还时刻关心着大家的身体与情绪,每天晚上,都会为大家准备“端午粽子形状的小点心”,笑着对大家说:“现在调试的是‘糕’,以后要让它成为大家端午餐桌上的‘心头好’,大家再加把劲,我们一定能够攻克所有难题,顺利实现量产,不辜负我们这段时间的努力与付出!”


    小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!王宇的话,温暖而有力量,缓解了大家的疲劳,也鼓舞了大家的斗志。团队成员们,一边吃着香甜的小点心,一边交流着当天的工作心得,分享着攻坚过程中的收获与成长,原本疲惫的神情,渐渐被坚定与期待取代。他们知道,虽然过程很辛苦,但只要他们齐心协力、坚持下去,就一定能够攻克所有难题,顺利实现量产,打一场漂亮的翻身仗。


    李然,在这段时间的攻坚中,成长最为明显,从一个只会按设备说明书操作的“新手”,成长为团队的“设备参数专家”,不仅熟练掌握了全自动成型设备的操作与参数调试技巧,还学会了通过科学的实验方法,分析问题、解决问题,能够独立应对量产过程中,出现的设备参数相关问题,成为了团队的核心骨干;赵磊,也变得更加严谨、细致,在原料损耗统计、供应链保障方面,展现出了极强的责任心与专业能力,提出的优化建议,为团队节省了大量的成本,也进一步优化了量产流程;小林,也在不断成长,不仅能够熟练完成样品检测、数据记录等工作,还能够协助李然,做好设备调试、工艺优化等工作,创新意识与专业能力,都得到了很大的提升;张悦,则在数据统计、质量把控方面,更加熟练、专业,制定的质量标准,规范、详细,为量产过程中的品质把控,提供了坚实的支撑;王宇,也在团队管理、统筹协调方面,变得更加成熟、更加严谨,能够从容应对量产过程中的各种突发问题,带领团队,走出困境,朝着目标,稳步前进。


    随着成型设备参数调试的完成,试产验证的成功,以及《端午粽子糕量产质量标准》的制定,年轻传承人们,终于攻克了量产适配与生产效率的难题,量产工作,终于可以正式启动。5月上旬,在所有团队成员的共同努力下,端午粽子糕,正式进入量产阶段,全自动成型设备,按照最优参数,稳定运行,生产线,顺畅、有序,每一批粽子糕,都经过严格的质量检测,品质稳定、造型完整、口感出众,完全达到了预期的标准。


    就在年轻传承人们,全力以赴,推进量产工作,准备迎接预售的到来时,两个重要的小伏笔,悄然浮现,为团队后续的发展,带来了新的机遇,也为整个故事的推进,增添了新的悬念与期待,让年轻传承人们,在攻克量产难题的喜悦之外,又收获了新的惊喜。


    第一个伏笔,是科研项目申报的机遇,为团队的“传统工艺 + 现代实验方法”创新模式,提供了更多的认可与支持。陈曦在协助年轻传承人们,开展正交实验、优化设备参数的过程中,将团队“用正交实验优化传统糕团量产设备参数”的案例,分享给了自己的导师——江南大学食品学院的一位知名教授。这位教授,长期致力于传统食品创新与现代生产技术融合的研究,当他得知,年轻传承人们,将“传统糕团工艺”与“现代正交实验方法”相结合,攻克了量产适配难题,实现了传统糕团的标准化、规模化生产,而且,整个过程,数据化、科学化,极具科研价值与推广意义后,非常感兴趣,主动联系了王宇。


    教授在电话中,语气赞赏地说道:“王宇,你们年轻传承人的创新精神,非常值得肯定。传统糕团,要想实现传承与发展,就必须结合现代生产技术、现代实验方法,实现标准化、规模化生产,而你们,做到了。你们用正交实验,优化设备参数,解决传统糕团量产难题的模式,极具科研价值,也为其他传统食品的创新与量产,提供了很好的借鉴案例。我希望,你们能够将这个案例,整理完善,参与我们学院的科研项目申报,我们会提供专业的指导与支持,助力你们,进一步优化生产工艺,推动传统糕团文化的创新与发展。”


    王宇得知后,异常兴奋——他知道,能够得到江南大学食品学院教授的认可,能够参与科研项目申报,不仅能够提升团队的专业能力与知名度,还能够为团队后续的创新研发,提供更多的资源与支持,能够让他们,在传统糕团的创新传承之路,走得更远、更稳。“非常感谢教授的认可与支持,我们一定会尽快整理案例,积极参与科研项目申报,不辜负您的期望。”王宇语气坚定地说道,随后,立即安排张悦,整理量产攻坚的相关数据、实验报告、工艺优化方案,完善案例资料,为后续的科研项目申报,做好准备。


    第二个伏笔,是网红博主联名合作的意向,为产品的推广,带来了新的机遇,也为后续的产品创新,提供了新的思路。试产成功后,王宇按照之前的计划,安排张悦,将试产成功的“咸蛋黄流心粽子糕”样品,寄给了网红美食博主“糕团小厨”,期待能够通过“糕团小厨”的推广,扩大产品的知名度,提升产品的预售销量。


    “糕团小厨”,拥有300多万粉丝,专注于传统糕团、时令美食的测评与推广,风格亲切、接地气,深受年轻消费者的信任与喜爱,其推荐的产品,往往能够获得很高的关注度与销量。原本,王宇和张悦,只是期待“糕团小厨”,能够对产品进行测评、推广,没想到,仅仅过了24小时,“糕团小厨”,就主动回复了张悦,语气兴奋地说道:“张姐,你们的咸蛋黄流心粽子糕,太惊艳了!流心口感,远超我的预期,细腻丝滑、咸香适中,不油腻,糕体也非常软糯,颜值也很高,完全符合年轻消费者的喜好,我已经迫不及待,想要为你们的产品,做推广测评了!”


    这章没有结束,请点击下一页继续阅读!除此之外,“糕团小厨”,还主动提出了联名合作的意向:“我非常欣赏你们团队‘传统与创新结合’的理念,也非常喜欢你们的产品,我希望,能够与你们团队,合作开发‘芝士流心联名款’粽子糕,结合我的粉丝喜好,在咸蛋黄流心的基础上,加入芝士元素,打造一款更具创新性、更受年轻消费者喜爱的联名产品,我们一起推广,实现双赢。”


    张悦看到回复后,非常惊喜,立即将这个消息,汇报给了王宇。王宇得知后,也异常兴奋——他知道,与“糕团小厨”合作开发联名款产品,不仅能够扩大产品的知名度与销量,还能够借助“糕团小厨”的粉丝基础,进一步打开年轻消费市场,同时,芝士流心的创新思路,也能够为团队后续的产品创新,提供新的方向,能够让他们,推出更多符合年轻消费者需求的创新产品。


    “这是一个非常好的机遇,我们一定要抓住!”王宇语气坚定地说道,“张悦,你立即回复‘糕团小厨’,感谢她的认可与支持,同意她的联名合作意向,我们尽快对接,沟通联名款产品的配方、造型、包装设计等相关细节,争取在端午预售期间,同步推出联名款产品,实现销量与知名度的双重提升。”


    5月中旬,端午粽子糕的量产工作,顺利推进,日均产能,稳定在5000盒,产品品质,稳定达标,次品率,控制在8%以下,原料损耗,也控制在合理范围之内;张悦,已经完成了科研项目申报案例的初步整理,正在与江南大学食品学院的教授,对接申报的相关细节;同时,张悦也在与“糕团小厨”,积极对接联名合作的相关事宜,初步确定了“芝士流心联名款”粽子糕的研发思路,计划在端午预售期间,同步推出,扩大产品的受众范围,提升产品的销量。


    量产车间内,全自动成型设备,稳定运转,输送带,有序输送着一个个造型完整、香气四溢的粽子糕,烘烤设备,散发着阵阵醇香,冷却后的粽子糕,经过严格的质量检测,被整齐地包装好,准备运往各大线上线下销售渠道,迎接端午预售的到来。年轻传承人们,忙碌的身影,来回穿梭,脸上,都带着欣慰与坚定的笑容,疲惫的神情中,充满了成就感与期待。


    王宇站在量产车间的中央,看着眼前顺畅运转的生产线,看着整齐摆放的粽子糕成品,看着忙碌的团队成员们,心里充满了欣慰与感慨。他想起了,研发初期,团队面临的需求分化困境;想起了,小试阶段,反复调试配方的辛苦;想起了,量产攻坚阶段,三天三夜连续奋战的疲惫;想起了,团队成员们,互相支持、互相鼓励,永不言弃的坚定。他知道,这段时间,所有的辛苦与付出,都没有白费,他们,终于攻克了所有的难题,顺利实现了量产,终于有机会,通过这款端午粽子糕,打一场漂亮的翻身仗,终于有机会,证明自己,证明年轻传承人们,能够在传统糕团的创新传承之路,走得更远、更稳。


    李然,正在认真检查设备的运行参数,熟练地调整着相关设置,眼神专注而坚定,经过这段时间的量产攻坚,她已经彻底成长为团队的“设备参数专家”,能够独立应对量产过程中,出现的各种设备相关问题,用自己的专业能力,为量产工作,提供坚实的支撑;赵磊,正在统计当天的原料用量与损耗情况,认真分析数据,寻找进一步优化原料利用、节省成本的方法,他的严谨与细致,为团队,节省了大量的成本,也确保了供应链的稳定;小林,正在认真开展产品质量检测工作,仔细检查每一个粽子糕的品质,确保每一批产品,都能够达到质量标准,他的认真与负责,守护着产品的品质,也守护着团队的口碑;张悦,正在对接线上线下销售渠道,以及“糕团小厨”的联名合作事宜,同时,整理科研项目申报的相关资料,忙碌而有序,用自己的专业能力,为产品的推广与团队的发展,提供坚实的支撑。


    林默和陈曦,也来到了量产车间,看着眼前顺畅运转的生产线,看着年轻传承人们的成长与进步,脸上,都露出了欣慰的笑容。“这些年轻人,真的越来越优秀了。”林默语气欣慰地说道,“从需求分化的困境,到小试的反复调试,再到量产的深度攻坚,他们,经历了太多的困难与挑战,但他们,从来没有放弃过,始终齐心协力、勇于创新、永不言弃,不仅攻克了所有的难题,还实现了自身的成长与突破,真正成长为了合格的传统糕团创新传承人。”


    陈曦点了点头,语气坚定地说道:“是啊,他们的成长,超出了我们的预期。他们不仅掌握了数据化研发、流程化管理、标准化量产的方法,还学会了用现代实验方法,解决传统食品量产的难题,实现了‘传统工艺 + 现代技术’的完美融合。我相信,只要他们,继续保持这份坚定、这份严谨、这份创新的勇气,继续齐心协力、全力以赴,就一定能够顺利完成端午预售目标,实现销量与口碑的双重提升,也一定能够在传统糕团的创新传承之路,书写属于他们的辉煌,让中国的传统糕团文化,在新时代,焕发新的生机与活力。”


    暮春的阳光,温暖而明亮,透过车间的玻璃窗,洒在年轻传承人们忙碌的身影上,洒在那些承载着传统与创新的粽子糕成品上,折射出希望与辉煌的光芒。量产工作,依旧在顺畅、有序地推进,端午预售的脚步,越来越近,年轻传承人们,已然做好了充分的准备,他们将以更加坚定、更加严谨、更加自信、更加创新的姿态,全力以赴,迎接端午预售的到来,努力实现自己的梦想,努力传承、创新,让传统糕团,在新时代,绽放出更加耀眼的光芒,让更多人,尝到传统糕团的魅力,感受到传统糕团文化的博大精深。


    他们知道,虽然量产攻坚,已经取得了圆满成功,但他们的创新传承之路,还有很长,后续,他们还将面临预售推广、产品优化、科研项目申报、联名合作研发等一系列的挑战与机遇,但他们,不再畏惧,不再退缩。因为,他们已经成长为了更加强大的团队,他们已经掌握了应对困难、解决问题的方法,他们已经拥有了坚定的信念与不懈的勇气。他们相信,只要他们,齐心协力、坚守初心、勇于创新、永不言弃,就一定能够克服所有的困难,抓住所有的机遇,在传统糕团的创新传承之路,走得更远、更稳,就一定能够实现自己的梦想,不负传承、不负努力、不负期待。


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