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第185章 大技改

作者:我是黑猩猩本书字数:K更新时间:
    “你是谁?”


    余磊转身时,看见穿白大褂的男人正举着手机录像,镜头对准他和白冰。


    “摄影师。”


    “!?屎到淋头还在搅便。”余磊很不满,“我们没有邀请摄影师。”


    “我们是街拍…情侣…”


    “删掉…删掉…”


    “等等…”白冰问了摄影师一些媒体信息,照片用途,看着一些佐证后,点头同意了。


    “为什么让他走。”


    “我累了。”白冰没有解释,独自走了留下余磊,“生闷气”,就这本事。


    隔天,集团公司,化石能源的报告会,关于“绿电”,“低碳”的课题。


    CCUS这是一个很潮的技术。


    从根本上,处理二氧化碳。


    公司聘请了这方面的专家,放在余磊桌前的是一本宣传册,《CCUS项目简介》。


    这是一本蓝皮书,封面上一个大标题“二氧化碳捕集、利用与封存”,阳光下格外刺眼。


    余磊翻开一页,CCUS碳捕捉技术,书大框架分为四部门。


    碳捕捉:主要是从工业生产的尾气中将二氧化碳提取出来。


    碳运输:通过管道或者运输槽车、这船等将捕捉的二氧化碳运输转移。


    碳利用:将二氧化碳作为生产原料使用,比如碳酸饮料、啤酒等生产或者作为保护气体;比如焊接工艺中的二氧化碳保护焊等。


    碳封存:在二氧化碳利用后仍有剩余的,库储存在储罐、岩井、矿井、油田等场所。


    通过,这一套系列技术,可以让火电厂实现“零碳”,甚至“负碳”排放,算是根治了火电厂的碳排放问题。


    “碳中和”,“碳达峰”。


    将不再是问题,但是这本册子,模糊了它的缺点“成本”。


    专家说,国家未来极有可能推出“双碳目标”,并且用环保成本,抵消了一部分经济成本。


    初提“双碳”概念。


    “碳达峰”是指在某一个时段,一个区域二氧化碳的排放不再增长,达到峰值,之后逐步回落。


    “碳中和”指的是,在一定时间内,通过植树造林、节能减排等途径,吸收抵消自身所产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳收支资平衡的“净零排放”。


    未来的,燃煤电厂将在这个“目标”的规则下发展,以应对气候变化对全球生态环境和经济的威胁。


    “喂,今天,一句话不说就走了?”白冰今天压根没理他,装作不认识他。


    女孩子生气了,还真是。


    “喂,喂。”


    “我认识你吗?”


    白冰这一句给余磊堵住了嘴巴,“我…”余磊“行”,月底余磊还要去绥中电厂出差,今年公司重头戏就是增重容改造了。


    老样子,背上大书包。


    余磊看了看手机,白冰微信消息没有跳动,“不会拉黑了吧”?


    “管她呢。”吃饭要紧。


    绥中发电有限责任公司成立于1998年10月,总部位于辽宁省葫芦岛市,南临渤海,北倚燕山,西望山海关,东接葫芦岛市,是国华电力的大型火力发电企业,由神华国华国际电力股份有限公司(50%)、辽宁能源投资(集团)有限责任公司(35%)和中国神华能源股份有限公司(15%)共同持股。


    作为国内首个对俄制800MW机组进行百万千瓦级增容改造的项目,两台机组从“老旧俄制机型”到“高效绿色机组”的蜕变,凝聚着无数国华人的心血。


    这里面,是一个个细节,技术改动,调动。


    改造前,这两台2000年投产的机组已运行20余年,不仅发电效率逐年下滑,单位煤耗比行业先进水平高出35克/千瓦时,脱硫脱硝系统也难以满足最新环保标准。


    供暖季,是大家最担心的日子。


    因为。


    机组满负荷运行时,脱硫塔的出口浓度总在临界值徘徊,公司不得不派出专人二十四小时盯班。


    那个时候,人工智能没有。


    就只能“人”上,因为“人”脑智能,依靠人力,体力弥补缺陷,手动调整浆液浓度。


    环保,化水,检修一起上。


    大家伙神经都要被这玩意搞错乱了,就怕超标。


    时不时的搞你一下。


    一点征兆都没有。


    这次大概算是“解脱”了。


    此次改造绝非简单的“修修补补”。


    团队摒弃了传统“小改小补”的思路,直接瞄准“安全、经济、环保”三重升级目标,高标准,高要求,高站位。


    “技术上…”


    “…”,余磊在现场,边学习,边交流,现场设备调试,“轰鸣声”,每个人只能依靠“嘶吼”,来交流,对讲机“咿咿呀呀”的经常听不清楚。


    加班,通宵就是常态。


    锅炉方面,并不是余磊的专业。


    热机这方面很多专业术语,他也是边查边学习,白天记录笔记,晚上看相关知识。


    在锅炉系统,更换为高效低氮燃烧器,配合分级配风技术,让煤粉燃烧更充分,氮氧化物排放量直接降至30毫克/立方米以下,远低于国家标准。


    脱硫系统则升级为双塔双循环工艺,脱硫效率从95%提升至99.5%,即便在冬季低温工况下也能稳定运行。


    最关键的是,机组首次配套建设了小型化CCUS前置捕集装置,虽然目前捕集量为年10万吨,但为后续接入区域碳捕集管网预留了接口。


    “双碳”目标,直接作为前置。


    给后期留了一个接口。


    就像是“模块化”工艺一样。


    一个积木,有了这样一个接口,后期“你”环保上有要求,就可以顺着这个“接口”,可以无限延伸。


    而不是,原来那种闭关。


    要改造,还得重新“设计”,更换“设备”,这算是思路上的一个开放式“设计”。


    改造后机组的发电效率提升了3.2个百分点,算下来每发一度电,煤耗能省18克,两台机组一年就能少烧标准煤近20万吨,相当于减少二氧化碳排放50万吨,差不多是130万棵树一年的固碳量。


    这是第三方评估,检测报告的成果。


    “成本”是改造的重要评定数据。


    买东西,第一就是问价格。


    有了价格,才有所谓的性价比。


    核心关键就在于“国产化”。


    采用国产核心设备替代进口部件,不仅将改造总投资控制在预算内,还大幅降低了后续运维成本。


    仅备件采购一项,每年就能节省近800万元。


    “国产化”是为了解决“卡脖子”问题,也是国家对于改造项目的重要考量。
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